Résumé des actions des missions fin 2021
Les actions et nouveautés dans un ordre incertain:
- Aluminisation M1 M2 M3
- Mise en place du mécanisme M3 permettant d'accéder les 2 foyers Nasmyth et les 2 foyer lateraux
- Installation du tambour de codage élévation (toutefois pas encore en fonction)
- Mise à neuf de l'UPS (64 batteries neuves)
- Nouveaux modèles de pointage et nouvelles techniques pour les faire
- Finalisation de la mise à neuf de l'agrégat hydraulique (pompes hydrauliques, pompe circulateur, filtre retour, 8 filtres HP, 2 filtres retour échangeur, 8 accumulateur, vidange complète).
- Changement du shutter Necam
- Nettoyage des optiques Necam (filtres et hublots)
- Réparation de la régulation thermique de la roue des filtres (changement du collecteur tournant)
- Nouvelle motorisation de la roue des filtres et de son indexeur par Beckhoff
- Amélioration du système d'entrainement de la coupole
- Maintenance: coupole (graissage), groupe froid, adoucisseur, compresseur, sucepets SDB
- Decommissioning de Pisco et de son équipement électrique
- Installation de nouvelles Webcams (6 sur 8)
- Suppression des câbles inutiles sur T120
- Équilibrage télescope
- Serveur de disque en mode High Avaibility
- Pompages Necam et Coralie
- Changement des Ferrules sur la conduite LN2
- Donation et évacuation des 2 rangers à l'université de la Serena
- Réparation de glstopt (clone disque dur)
- Début de l'installation du refroidissement KalAo
Les aspects sous-jacents intéressants sont:
- EtherCat (Beckhoff) arrive dans le RMP et dans le châssis tournant.
- Un triphasé dédié aux Drives Beckhoff arrive dans le RPM
- L'installation de Kalao sur la fourche est possible
- L'agrégat hydraulique est reparti pour 15-20 ans
- Début de la simplification du logiciel d'observation, suppression des Inter RFI et Pisco
- M3 et RFI peuvent être commandés depuis l'écran tactile beckhoff et par scripts
- Récupération d'un LCU (Pisco)
- Allégement du télescope (Pisco et câbles) malgré l'ajout du nouvel M3 (ToBeReelementConfirmed :o)
- L'évacuation des 2 rangers ont libérés un espace non négligeable
- Pisco dans une (grosse) caisse prêt pour un nouvel avenir
- La camera Pisco avec sa roue des filtres sont de retour à Geneve
Les soucis en attente de résolution:
- Le tambour élévation génère un problème de suivit malgré qu'il soit bien pris en compte par le système
- On a perdu la piste top zéro de la règles Heidenhain de M3, l'initialisation se fait en fonction des butées (certainement moins précis)
- Le câble de la règle Heidenhain de M3, détruit puis réparé doit être changé
Ce qu'il reste à faire:
- Régler les points ci-dessus
- Installer des nouvelles PLCs pour la gestion du Spectro, des Flap et de la climatisation secondaire de Coralie afin d'uniformiser le contrôle sous TwinCat3 (et oublier Twincat2)
- Tester, documenter et former Emanuela et Gaspare sur les diverses procédures de gestion de la station (changement de LCU, redémarrage de la station, ...)
- Mise à jour des schémas techniques, de l'inventaire et de l'état des armoires
- Mise en place d'informations ponctuelles sous forme d'étiquettes pour signaler les opérations dangereuses sur certains câbles et instruments, type: "Do no disconnect", "Switch off S1, before disconnect this motor" ...
- Finaliser l'installation des WebCams
- Controle remote de la lampe LDSL du Fabry-Perot
- Mise en oeuvre du spare de l'alimentation de la lampe thorium
- Et toutes les actions en attente ....
Les vacanciers dans l'ordre d'apparition:
En présentiel, sans masque:
Nigel Evershed, Ian Hughes, Sebastien Bovay, Adrien Crausaz, Robin Schnell, Anthony Carvalho, Martin Millon et Luc Weber
En remote avec masque:
Michael Sordet, Bruno Chazelas, Charles Maire (sans masque), Bernard Michaud, Gilles Simond, Olivier Genevay
Support ESO avec Masque:
Peter Sinclaire, Gerardo Smith. Andrés Gonzaléz, Leo Gonzaléz, l'équipe OHB
et bien sûr Momo en Special Guest Star pour son soutien inconditionnel
LW/19/12/2021